年可以节约费用合计超过66.09万元,可降低用电量6.24万度,降低用水量1.05万吨,降低用煤量153吨,减少废水排放量1.05万吨等等。经过一轮公司整体清洁生产的规划,金意达公司交出一份满意的“答卷”。
在金意达实业有限公司的生产车间里,机器摆设显得有些空旷,冲床操作台上,员工们默契地配合着。公司董事长应加正表示,今年公司经过持续的技术设备改进之后,工作环境有了明显改善,经济效益和社会效益都较为可观,加上员工意识提高所带来的无形效益,清洁生产的成效挺明显的。
金意达公司是老牌的门类生产企业,近几年来生产的钢质门数量都达到15万樘以上,而其中做出“贡献”最大的生产设备属于冲床。虽然公司防盗门的生产工艺已经相对成熟稳定,设备做到每日维护,但是却仍存在一些问题,多数时间里,门面的冲孔实际上采用单人、单机、单孔的操作模式,门框的生产,绝大部分采用非拉管工艺,先开平、剪板再冲孔折弯等,需要设备较多,这也直接导致工作量加大,能耗增加。
经过几个技术人员的共同研究,决定对门面冲锁孔、冲铰链工艺进行改造,先后购买了两台9工位组合冲床,并自制一套锁孔组合模具、一套铰链组合模具。
“以前完成600套冲孔工序,需要7台冲床,分别由7名操作员工共同操作6个小时,而现在,一台组合冲床只需一人就可以完成(如图),两台组合冲床只需要3个小时就可以完成同样的工作量。”应加正介绍。
单单是着两台组合冲床,一年下来就可以节省1.65万度的电量,全部投资一年半时间内就可以收回,内部收益率超过了60%。
对金意达来说,采用标准的机械化生产方式,可以有效地降低对工人熟练程度的依赖性,防止出现因为生产工人流动性大,而产生操作质量明显下降的可能性。
据了解,组合冲床的引进只是金意达公司整个清洁生产规划22项方案中的一项,其他还包括“门框拉管成型工艺设备改造”、“喷涂车间直燃式热风炉改煤气发生炉”等等。
尝到了清洁生产改造的甜头,应加正表示,接下来,公司将建立起清洁生产奖励机制,对于研究开发、推广应用或引进清洁生产技术,对于提出有利于清洁生产建议的人员,根据提出建议的情况,给予员工适当的奖励。






